本網(wǎng)訊(記者李德芳報(bào)道)把原料榨干吃盡,實(shí)現(xiàn)效益最大化。資興礦區(qū)焦電公司完成了由單一的洗煤到煤,焦,電,化,建材黑色產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)化。
在今年召開(kāi)的第三次科技大會(huì)上,該公司細(xì)數(shù)綜合利用資源,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),依托科技進(jìn)步家珍。該公司前身為洗煤焦化廠,由于產(chǎn)品單一,成本高,浪費(fèi)大,企業(yè)發(fā)展緩慢。2005年該公司抓住政策機(jī)遇,從眾多國(guó)家鼓勵(lì)的項(xiàng)目中篩選適合公司發(fā)展的工程,在源頭上改造落后的生產(chǎn)工藝。他們投資500余萬(wàn)元,把原跳汰---浮選聯(lián)合洗煤工藝流程改為工藝簡(jiǎn)單,質(zhì)量穩(wěn)定,回收率高的三產(chǎn)品重介旋流器分選方法,由此,洗精煤回收率比過(guò)去增加了7個(gè)百分點(diǎn),年可節(jié)約主焦精煤2萬(wàn)1千噸,不到一年就收回了全部投資。在解決精煤回收率低,洗精煤灰分高的問(wèn)題后,資興礦區(qū)焦電公司根據(jù)過(guò)去煉焦過(guò)程中焦?fàn)t出來(lái)的荒煤氣里含有大量粗苯,污染大氣環(huán)境,浪費(fèi)資源,影響煤氣的后續(xù)使用,投資670萬(wàn)元與江西科盛有限公司聯(lián)合建成粗苯回收工程,年回收粗苯3000余噸,創(chuàng)利200多萬(wàn)元。對(duì)于凈化后的煤氣,該公司除供焦?fàn)t,球團(tuán)公司使用外,又利用剩余煤氣發(fā)電,投資550萬(wàn)元購(gòu)置了燃汽發(fā)電機(jī)組,年增發(fā)電量2000萬(wàn)KWH,獲純利620余萬(wàn)元。
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